欢迎光临东莞市好旺塑化科技有限公司
10

东莞市好旺塑化科技有限公司

诚信经营!只卖正品!实盘报价!!军合胜高胶粉现货期货供应!
行业博文
当前位置: 首页 > 新闻中心 > 资讯详情

某路段塑料排水的预处理研讨剖析

  • 作者:东莞市好旺塑化科技有限公司
  • 发布日期:2013-09-13
  • 阅读(次)
 1概述

  2软土地质概况

  该段软土为淤泥质土和孔隙比不大于0.8的粘性土。本段主要的问题是软土较厚,深层处理困难。特别是K13+090~K14+250路段,软土平均层厚38.4m,层底平均深达42.5m.该段软土呈多层重叠。连续分布,其间夹薄层亚砂土(亚粘土夹粉砂)。1~2层为灰色淤泥质粘土,局部夹淤泥、流塑高压缩性,层厚1.4~7.7m,层顶面埋深0.6~3.7m,天然含水量36.3%~47.5%。空隙比1.013~1.304,压缩系数0.42~0.90MPa-1,液性指数1.70~1.92;2~2层为灰色淤泥质亚粘土、流塑、高压缩性,层厚6.8~11.0m,层顶面埋深5.5~10.6m,天然含水量39.9%~47.7%,孔隙比1.092~1.316,压缩系数2.26~2.53MPa-1,液性指数0.80~1.05,内夹2~2C层薄层亚砂土;分布在表层软土1~2层下部;2~1层为灰色亚砂土、粉砂、夹亚粘土薄层,很湿,(饱和)稍密~中密状态,夹于1~2层与2~2层软土之间,层厚1.2~3.0m,天然含水量30.5%~31.3%,孔隙比0.839~0.876,压缩系数6.98~9.19MPa-1,塑性指数6.8~11.8.优化设计时充分考虑软土下部为亚砂土、粉砂有利固结排水的特点,采用塑料排水板打穿到-26m该透水性砂层以上。

  3现场观测成果及规律分析

  施工至95区,预压高度为2m,预压时间为8个月时推算工后沉降量可以看出,经过预压以后,路基的工后沉降量可满足规范要求。且该段落的后期沉降量仍较大。推算沉降量K13+055、K13+240计与原设计的计算结果比较接近,而K13+120的计算沉降量大于原设计沉降量、K13+280的计算沉降量则远小于原设计沉降量。

  3.1分层沉降量

  采用塑料排水板处理的K13+280断面,各分层的沉降量见表3,其下卧层的沉降量约占总沉降量的16%左右,20m以下的沉降量约占总沉降量的30%~40%左右,表明:(1)压缩层的厚度与按附加应力与自重应力之比为0.1基本一致;(2)该断面的软土在地表以下0~30m范围内均有明显的分布,由于下层软土含透水性砂层,采用超载预压的方法,加速地基下层软土的沉降,以减少其工后沉降量;(3)初期上层软土的沉降量较大,后期下层软土的沉降占总沉降量的比重随时间的增加而逐渐增加;(4)预压期随着预压土方的增加,下部土层的沉降速率也随附加应力的增加而增加。

  从以上的分析可以得出:塑料排水板的地基的沉降量主要发生在成层地基的软弱土层中,塑料排水板要发生排水固结需要满足2个条件,必要的排水1通道和必要的超载强度,只有2个条件都满足,才能有效控制地基的工后沉降量。

  3.2路堤各分期的沉降量

  K13+050~285各施工阶段的沉降量观测到的数据为到2005年12月份的观测成果,根据观测成果,对工后沉降量进行了预测,预测结果表明,其工后沉降量均小于3cm,完全满足规范的要求。

  可以得出,由于路堤的填筑时间较长,施工期的沉降量约占总沉降量的28%~37.5%,一次预压后地基的固结度仅达到70%,而经过二次预压以后,地基的固结沉降量占总沉降量的95%左右,最终沉降量达到740~1368mm,推算15年的工后沉降量仅为25~30mm,完全满足桥头、过渡段及路段对工后沉降量的要求。

  3.3水平位移观测分析

  采用塑料排水板处理的K13+280断面,该断面的最大水平位移量为68.5mm,发生在地表以下3m处,水平的变化见表5所列。从表5、可以看出,加载初期的水平位移增量增加比较明显,而加载的后期随着地基固结度的提高,相应的水平位移增量也明显减小,均小于5mm/天,累计水平位移为68mm.

  3.4孔隙水压力观测分析

  K13+280孔隙水压力变化,埋设于5m深度的孔隙水压力系数随填土的变化。孔隙水压力最大为24.7kPa,而此时的填土荷载为在5m的增量约为42kPa,孔隙水压力增量与填土荷载的比值B 1为0.58,小于0.6,孔隙水压力系数采用式1进行计算B 1=ΔUΔP(1)式中,ΔU为孔隙水压力的增量,kPa;ΔP为路堤荷载在该点的增量,kPa.满足规范的要求。

  4预压效果的分析

  沉降重点控制的段落K13+055~+280(225m),原设计的预压期为8个月,由于填筑期的时间较长,占用了部分的预压时间,造成了预压时间偏短,,自2004年3月加载完成至2004年9月底卸载,预压时间为6个月。

  其中三中沟桥北桥头观测点K13+280断面,2004年5月底方完成加载,至2004年9月底仅预压4个月,推算地基的固结度仅为70%左右。依据3点法可得到9月15日(预压6个月)、11月9日(预压8个月)卸载后地基的残余沉降量,推算成果见表7.

  从推算的工后沉降量可以看出,预压期为6个月的路段,其工后沉降量已经基本符合规范对工后沉降量的要求。而在三中沟北桥头,由于预压时间仅为4个月,推算的工后沉降量仍然大于规范要求的100mm,不满足桥头对工后沉降量的要求。而如果路段预压8个月、桥头K13+280预压6个月,其工后沉降量可满足规范的要求。但为便于施工组织,决定对沉降量较大的段落,进行先卸载预压,在基层施工完成后再在基层上加碎石进行预压的再加载实施方案,二次预压的高度为2m,预压时间为4个月。

  5预压高度的确定

  (1)预压高度的确定根据我省沪宁、淮江、宁靖盐等高速公路的观测资料的统计分析,基于塑料排水板仅提供排水通道,为了在预定的工期及运营期内有效控制地基的沉降量,确定了桥头及一般路段的预压高度。即对采用塑料排水板处理的地基,其预压时间不得小于6个月,地基下任一点预压荷载的强度应大于其营运期的应力,使桥头地基处于超载预压的状态,以确保工后沉降量和道路长期使用的品质,可采用式(2)估算其预压荷载,即预压荷载P=(1.5~3)S+1m(等载预压)P=(1.5~3)S+1.5m(超载预压1)(2)P=(1.5~3)S+2.0m(超载预压2)式中,S为填筑期的沉降量,m.当软土的厚度小于10m,施工期的沉降量小于30cm时取1.5,软土的厚度大于10m,施工期的沉降量大于30cm时取1.5~3.0.

  采用以上的预压荷载,可确保在有效的工期内完成预压期的沉降量,使地基处于超固结的状态。而对于二次预压,则其预压荷载应是原预压荷载的1.2~1.5倍,且不得小于第1次预压荷载的强度。

  (2)二次预压由于地基是卸载以后的再加载预压,地基处于回弹再压缩状态,要达到再加载的预压效果,必须使再加载引起的有效应力大于原加载状态下的地基有效应力,方可达到预压的目的。经计算复核,对桥头K13+250~+285加2m碎石进行预压,其他段落加1.5m的碎石进行预压,二次预压的荷载约为一次预压荷载的1.2倍,经过4个月的预压之后,可使工后沉降量满足要求。施工单位于12月21日开始进行再加载段落的碎石施工,在1月6日左右完成所有段落的再加载,并于5月份进行卸载,实际的预压时间约为4个月。

  各段落的具体加载时间及加载后的沉降速率见表8,从表8可以得出,在加载的初期,由于再加载荷载的瞬时作用,地基发生较大的瞬时沉降量,实测日沉降速率最大达3.0mm,但小于规范规定的每天10mm的日沉降速率稳定控制标准,且随着时间的延长,地基的沉降速率逐渐减小,逐渐趋向稳定。经过二次预压以后,卸载后的实测工后沉降量速率仅为2mm/月,为卸载前的1/5~1/11,地基的超固结比达到5~5.5倍。

  再加载段落的加载时间及对应的沉降速率经计算分析,5月份卸载后土基荷载再加15cm的基层沉降量和沥青荷载的作用影响,该段落的后期沉降量为30~40mm左右,经过预压以后,推算的在路面结构层施工后的观测表明,各段落的月沉降速率均小于2mm/月,工后沉降量得到有效的控制。

  6结语

  (1)盐通高速公路K13+050~285变更后的方案,地基处理费用仅为原设计费用的58%左右,较好地控制了地基的工后沉降量,说明采用塑料排水板处理的地基,只要控制好路基的填筑速度,并根据沉降观测的成果及时调整预压高度和预压时间,完全能控制好地基的工后沉降量,且总工期可控制在3年之内,并不比采用粉(湿)喷桩处理的工期长。

  (2)实践表明,再加载预压的二次预压荷载必须大于原加载预压强度及预压面积,其值一般控制在1.2~1.5倍,方能保证二次预压的效果。

  (3)应当尽可能加快路基的填筑速度,尽可能增加预压时间,以便确保一次预压的效果,且能进一步节约工程费用,如采用一次预压,则地基处理的费用仅为原粉喷桩处理费用的30%左右。

  (4)通过实践,提出预压荷载确定的经验公式,经本项目工程实践是合理的,但有待于其他工程的验证。

免责声明
1、以上言论仅代表作者本人意见,不代表本站立场;
2、转载文章请注明出自“普拉司网(www.plasway.com)”并属上作者姓名,商议用途获得作者和网站授权;
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至本公司转达、处理。
14,239